sps工程改善怎么写( 二 )


1、流水线布局不合理 , 物流不畅通;
2、平衡率偏低 , 效率低下;
3、各工位所使用的工具无固定装置放置;
4、部分工位会因物料配送不及时导致延误生产;
5、5S推行不到位 。
二、改善采取的措施:
1、根据现生产机型安吉尔Y1160LKD-C制定工艺流程图 , 对工序重组 , 平衡各工位 , 并设定标准人力及产能;
2、依据工艺流程图设计线体布局图 , 对各工位明确规定作业位置及摆放方式;
3、工艺员对所用工具制作定位装置以便按位摆放;
4、依据线体布局图推行5S;
5、在实际生产中对工位内容再作调整 , 对作业方法进行修正以求完善 。
三、改善前后对比:
1、数据对比表
2、成本对比表
3、利润对比表
四、改善后的成果:
1、生产率:
A.改善前23人作业 , 间接人员4人 , 时产45PCS,27人*7元/H÷45PCS=4.2元;
B.改善后24人作业 , 间接人员4人 , 时产55PCS, 28人*7元/H÷55PCS=3.56元;
C.节约成本:4.2-3.56=0.64元/台 , 平均日产量以600台计算 , 每月工作26天; 即:
每天可节约成本:600台*0.64元/台=384元. 每月可节约成本:600台*26天*0.64元/台=9984元.
每年可节约成本:600台*26天*12月*0.64元/台=119808元. D.生产率提高了:4.2元÷3.56元-1=17.98% 。
2、5S推行:
按制定的线体规划图进行按位摆放后 , 各工位均无乱放现象 , 5S推行较为顺畅 , 生产现场有序进行 。
3、IE思想推行:
通过此次改善 , 让线长及全体员工都有深入参与 , 让他们有了成本意识 , 对工位及线体的改善方法有了初步了解 , 对于带动全体员工参与改善有着积极的影响 。
供参考
【sps工程改善怎么写】

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